早期钢厂烧结机机尾大多采用电除尘器,电除尘器虽然具有运行维护费用低等优点,但难以捕集细微颗粒物,受电除尘器技术特性的限制,烧结机机尾采用电除尘器的除尘方式已经不能满足国家“新的排放标准”的要求。为实现烧结机机尾除尘器达标排放,改善厂区空气质量,就必须对烧结机机尾电除尘器进行改造,目前电袋复合除尘器运行稳定,能够满足新的排放要求。
一、烧结机尾烟气性质
1、烧结机尾平均烟气温度80-150℃,经带式冷却机等吸尘点混风后,温度一般在80-120℃,波动范围不大。
2、烟气湿度小,含水率约3%~5%。
3、粉尘含铁量和烧结矿的含铁量相近,Fe在50%以上,CaO占10%左右、SO2在10%以下,其余为少量Mg0等。
4、粉尘比电阻10°~10Ω.cm。
5、具有颗粒粗、磨琢性强等特点。
二、烧结机尾扬尘特点
烧结机尾扬尘主要在烧结机尾倒料箱、带(环)式冷却机及成品矿转运皮带等位置,主要表现为
1、烟尘阵发性。每当烧结机台车向下翻动倒料时,都会产生大量的阵发性烟尘。
2、电晕闭塞。烧结机尾烟气含尘浓度比较大,电除尘器经常出现电晕闭塞(即高电压、低电流)现象,严重时,还出现运行电流为“0”的情况。
3、芒刺结球。由于粉尘的浓度大且不稳定,烟气温度高,再加上粉尘理化性质的寺殊性,常会出现结球现象。
三、电除尘器改为电袋除尘器改造内容
根据现场条件,对除尘器的改造主要涉及内容如下。
1、保留原电除尘器**、二电场,进出口喇叭。
2、拆除原有静电除尘器第三、四电场内部极板极线、上部顶盖及阴阳极振打系统,只保留静电除尘器外部壳体(保温)及下部灰斗和输卸灰系统。
3、在原静电除尘器壳体三、四电场内部增设布袋除尘器的结构,在原静电除尘器顶部新增设花板、上箱体、喷吹系统等结构,压缩空气系统、净气烟道等布袋区设备。
4、电除尘本体设备进行检查并加固修补。
5、对电场进行检修、优化,在电场前增加预荷电装置,更换损坏的极板、极线和振打装置及电气设施等,更换全部气流分布板。
6、原电除尘器一、二电场电气利旧,增加布袋区域控制部分。
7、引风系统的改造。
四、采用的关键技术及改造效果
1、烧结机机尾配置电除尘器通常粉尘外排质量浓度可达100mg/m3,但要达到30mg/m3以下,因超细粉尘难以捕集,理论上难以达到,实际运行中还没有成功案例。通过升级改造除尘器外粉尘排放质量浓度≤20mg/m3。
2、采用常规布袋除尘,由于机尾产生的粉尘为晶体状琢磨性粉尘。现进入除尘器的粉尘粒径约有3mm,对滤袋磨损严重,破损后烟囟外排超标,布袋约2~3月更换一次,更换频繁。通过如下技术措施:滤袋采用50%PFS+50%PTFE混合滤料,在迎尘面混编超细纤维,表面进行防油、防水、抗氧化处理,密度为600g/m2。
3、机尾电除尘改造采用新型电袋复合除尘器,阻力损失较低,电袋最少是常规布袋除尘器清灰周[1]环境保护部,钢铁烧结、球团大气污染物排放标准GB期的2倍,可以减小空压机的功率,同时延长布袋的使用寿命,能减少职工换袋的劳动强度;电袋过滤风速小于1.2m/min;保证滤袋使用寿命大于2a。
4、由于是原有除尘系统升级改造,尽可能不影响生产,利用主体设备定修时间进行整改
改造实施后,烧结机机尾粉尘排放浓度明显降低,经环境监测站监测粉尘浓度由改造前大于100mg/m3降低到16-18mg/m3,年可减排粉尘超过300t,具有显著的环境效益。 |