DX19水泥生产线,小型水泥生产线,水泥厂设备安装方案
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日产万吨熟料水泥生产线代表了当前水泥工艺和生产装备的**水平,它对操作也提出了更高的要求,水泥设备生产厂家对水泥设备及整条水泥生产线的认识,及水泥企业操作员不但需要较为丰富的理论知识,更需要一定的经验积累,只有理论与实践相结合才能增强操作主动性和预见性,提高驾驭水泥生产线的能力。我公司生产日产万吨水泥生产线设备,各项经济技术指标一直处于国内四条同类窑型前列,综合能耗率先达到国家能耗推荐指标。笔者长期从事干法水泥窑中控操作和工艺管理,为增进技术交流,本文以枞阳海螺万吨线为例,对万吨线中控操作和运行管理作一些具体介绍,并根据自己操作体会与5000t/d水泥生产线进行对比,仅供参考。为优化系统工艺性能和经济技术指标,我公司根据万吨线实际运行状况,通过一系列小改小革和操作调整来不断提高系统运行质量,取得了明显效果。
(1)原料磨与煤磨均配置两台,有较大的富余能力。运行至今,均化库一直保持在高料位,进一步减小了生料成分的波动;反过来又为预检修提供了时间,使磨机保持良好运转状态。煤磨不再受产量制约,煤粉质量稳定,给窑的煅烧提供了有力保证;
(2)窑、炉热工系统稳定,如回转窑发生DCS故障,在无法操作的情况下,窑系统安全稳定运行5 h。
(3)对原燃材料的适应性强,能满足各种条件下的生产运行。由于公司所购原煤产地众多,进厂煤质稳定性较差,灰分从15%到40%,热值从4 000到5 600 kcal的都有。从运行结果来看,除使用特别高灰分煤时需要适当减产外,产质量基本不受大的影响。
(4)预分解系统热效率高,正常运行中预热器出口温度平均315~320 ℃,通过操作的不断优化,还有进一步下降的空间。由于采用了管道式分解炉,煤、料在炉内停留时间长,换热充分,**地**了底部旋风筒与炉出口温度倒挂的现象,提高了热效率,降低了旋风筒内结皮的可能性,有利于系统的长期安全运行。
(5)窑系统分别在窑尾烟室、C3筒出口以及高温风机出口配置了5台气体分析仪,通过相互间的对比,可以迅速准确地判断出窑、炉内的燃烧以及系统漏风状况,保证产品质量,降低能耗。
(6)分解炉煤粉仓及喂煤秤都采用窑尾布置,与一、二期的窑头布置相比,避免了输送管路长带来的喂煤波动,为稳定炉内燃烧起到了积极作用。
(7)窑头燃烧器内外流采用两风机供风,可实现内外流的独立调节。结合三次风挡板,可灵活**地调整火焰形状,防止筒体高温。同时,双风机配置还能保证在一台风机出现故障停机后窑的运行,提高了系统的可靠性。
通过T-sepax三分离选粉机在Ф3.2大磨机上改造过程可以看出,T-sepax三分离选粉机完全可以取代O-sepa选粉机,成为大型磨机圈流粉磨系统的选择目标,它不但可以省去的O-sepa选粉机高昂的袋除尘器的投资费用,而且选粉效率较O-sepa选粉机有过之而无不及,设备的运转率也有明显提高,具有投资省、运行费用低的特点。因此大磨机通过开流改造为圈流,配套**选粉机,磨机的产量提高将比小磨机更加明显,尤其在生产高比表面积的水泥时,其优越性更明显。
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原料磨:http://www.hxzg.com/shuinimo.html
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红星机器