LY18冲击式破碎机,冲击式破碎机销售,直通冲击式破碎机
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振动冲击式破碎机在国外一般采用两个呈V形的动颚板进行工作(见图1),此种结构的机型,工作时对物料施加的振动力较充分,物料的下落顺畅,但制造时结构复杂,生产成本高。另一种结构是国内近年研究出的一种呈半卧式的V形结构(见图2),此结构采用一动一定的V形颚板,与传统的冲击式破碎机的结构相近,但落料没有传统颚式的直接下落顺畅。此种机型结构较简单,生产成本相对图1的产品要低得多,适宜一般厂家生产制造。为此,我们选用了图2的结构形式来进行设计试制。
支振弹簧一般采用钢丝弹簧及橡胶弹簧,钢丝弹簧不如橡胶弹簧稳定性好。由于冲击式破碎机的人料不均匀,且半卧式的振动受水平方向的分力,所以选用稳定性较好的橡胶弹簧较为适宜。选用时应根据动颚的重量加上颚嘴内的料重来选定规格。规格过大,振幅将偏小,规格过小,稳定性较差且弹簧易损坏。
冲击式破碎机设备更换新液压泵要随时注意异常现象的发现: 异常声音、振动或监视系统异常信号等,必定有其原因,一发现有异常现象时,即刻找来回路图,按图索骥,小心观察异常现象是否为一时错误所造成。评估需不需要停车处理。举凡压力、负荷、温度、时间、起动时、停止时都包含了可能产生异常现象之原因。平时即应对破碎机设备逐项分析研讨。
1、液压泵起动后勿立即加给负荷:液压泵在启动后须实施一段时间无负荷空转(约10分钟~30分钟),尤其气温很低时,更须经温车过程,使液压回路循环正常再加予负载,并确认运转状况。
2、观察油温变化:注意检查**和**油温变化状况,并查出油温和外界环境温度的关系,如此才能知道冷却器容量、储油箱容量是否与周遭条件,使用条件互相配合,对冷却系统的故障排除也才有迹可循。
3、注意液压泵的噪音:新的液压泵初期磨耗少,容易受到气泡和尘埃的影响,高温时润滑不良或使用条件过荷等,都会引起不良后果,使液压泵发出不正常的影响。
4、注意检查计器类的显示值:随时观察液压回路的压力表显示值,压力开关灯号等振动情形和安定性,以尽早发现液压回路作用是否正常。
5、注意观察机械的动作情况(对于改装泵):液压回路设计不当或组件制造不良,在起始使用阶段不容易发现,故应特别注意在各种使用条件下所显现出的动作状态。
6、注意各阀内的调整:充份了解压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀的使用,对调整范围和极限须特别留意,否则调整错误不仅损及机械,更对安全构成威胁。
7、检查过滤器的状态:对回路中的过滤器应定期取出清理,并检查滤网之状态及网上所吸附的污物,分析质、量和大小,如此可观察回路中污染程度,甚而据此推断出污染来源所在。
目前,国内破碎机在保证成品物料的粒径95% 5mm时,平均电耗为2.0kwh/t,而本台双转子内筛分破碎机在保证成品物料粒径100% 5mm时,平均电耗为1.7kwh/t。可见,双转子内筛分破碎机不但明显提升了破碎机的破碎效果,而且也使单位电耗下降了15%。我们仅对新型干法水泥熟料做了试验,相信对于其它脆性物料,双转子内筛分破碎机同样会有一定程度的节电效果。
值得注意的是,由于上面所提到的在外转子内衬形成了料垫,所以内衬可以得到很好保护,降低铁耗,从而节约了造成铁耗的能量,我们称为“铁耗能”,从而也使能量更加充分地运用于破碎物料。这是从节能的角度将能耗与铁耗统一评价的重要观点。双转子内筛分破碎机破碎出的新型干法水泥熟料粒径非常理想,伞部分布于5mm以下。而且,200~100目之间的物料占到10%,100目~0.9mm的物料占到27%,其余也全部 5mm,完全控制了后续粉磨的入磨粒度。这些分布比较均匀的物料,进入球磨机时,可以有针对性地调整球磨机内钢球的级配,从而既可以大幅度地提高磨机效率,又可以降低球磨机的铁耗。
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