8m2竖炉球团原料润磨技术改造
1 概况
某公司8m2竖炉于1990年投产,日历作业率为89.
53%,实际作业率为93. 41%,劳动生产率较低。成品球强度较差,转指数81. 41%,球团矿吨耗精矿1095kg,膨润土消耗为51. 6kg/t。由于原料消耗高,返矿大以及其他方面原因,造成成本很高,达到了401.
75元/t。为此,1997年对竖炉进行了大修改造,对许多工艺做了改进。并在1998年8月对球团原料系统进行了改造。
2 球团生产对原料的要求
一定的粒度、适宜的水分和均匀的化学性质是生产优质球团矿的三项基本要求。一定的细度是物料成球的必要条件。为了稳定造球过程和获得足够强度的生球,精矿必须有适宜的粒度和一定的粒度组成。据国外生产经验介绍,适合造球的精矿-0. 045mm(- 325目)部分应该控制在60%~80%之间,或-0. 074mm(- 200目)部分应控制在90%以上,尤其是其中- 20ym部分不得少于20%,造球对精矿粉上限要求不超过0.2mm。可见,球团厂家对精矿粉的粒度要求都很高的,这样就使选矿成本增高,相应使原料价格增加。
3 原料分析
从精矿使用看,由于自产精矿不能满足生产需求.需外购部分细精矿。自产和外购精矿品位都较高,但粒度距工艺要求相差较远。另外,外购精矿杂乱、品位不稳、粒度不稳,而且长期存放后,表面活性大大降低,成球困难,这种状况在冬季生产反应尤为明显。车间使用原料见表1、表2。
表1精矿物理化指标
名称 TFe
SiO2 C S 粒度(-200目)
水分
球团精矿 65.01
5.88 2.44 0.080 56.6 8.1
矿山精矿 65.63
4.65 1.31 0.093 61.0 9.5 表2膨润土理化指标
名称 SiO2
CaO Fe S 胶质价
粒度(-200目)
水分
赤峰 59.93
1.76 2.88 0.012 497 96.5
8.5
沙海 60.00
2.63 3.12 0.016 190 94.0
8.2
西沟 63.32
2.39 3.20 0.032 160 63.5
9.2 4 改造的必要性
那家公司1997年10月球团改造后,实现了年产30万t球团的生产能力,球团的质量指标还达不到要求,成本费用较高。其主要原因就是精矿粒度距工艺要求相差较大,膨润土配入量踞高不下,导致生球质量差、返矿大,球团品位下降。更主要的是降低了高炉的利用系数,增大了燃料消耗。为了提高球团矿的质量,降低成本,进一步挖潜改造,提高经济效益。计划在球团原料上料线上增设原料润磨工艺设施,实现精矿粒度的进一步细化,提高其颗粒表面活性,满足工艺要求。
5 技术改造总体方案
将库存的两台历21OOmm×3000mm滥流式球磨机改造成润式球磨机。
5.1生产工艺流程
将润式球磨机安装在原料干燥工序之后,烘干后的原料通过2#胶带机分离一半的料经3#胶带机送到螺旋输送机。由螺旋输送机送入润式球磨机,经过润式球磨机后,由周边排料口排入4#胶带机再返回原来的2#胶带运输机,送入造球室。工艺布置如图1所示。
球磨机工艺
5.2投术改造的主要内容
在原来2#胶带运输机上安装分料器。将两台润式球磨机安装在材料库所占的12m×24m的厂房内,增加两条皮带机通廊与上料的2#胶带运输机连接,实现分料、润磨和造球工艺。
5.2.1润磨机的改造
原Φ2100mm×3000mm溢流型球磨机改造成润磨机,采取了以下措施:
1)进料:由原来的蜗形给料器给料,改为螺旋输送机强制给料,放堵塞,叶片外缘镶嵌硬质合金片,提高工作寿命。
2)排料:原来是轴端捧料,改为周边排料。在原来筒体上开孔260mm×320mm,10个,在开孔部位镶筛板,筛板材料为锰钢。将原来的轴端出料口改为螺旋状的钢球孔。
3)传动部分移到进料端。
4)主轴承原来是油杯滴油润滑,改为稀油集中循环润滑。配备润滑站。
5)筒体内部衬板,基本上还用原来的衬板,根据具体尺寸做相应的改动。
6)取消原来的供水部分。
7)在排料口部分增加封闭的出料口罩,内衬为薄高分子聚乙烯衬板。
8)改造后的润式球磨机简图如图2所示。
润式球磨机示意图
5.2.2润磨机的主要性能参数
润磨机尺寸:Φ2100mm×3000mm
装球量:30t(充填率25%)
生产能力:30t/h
传动型式:边缘单传动
磨体转速:23. 8r/min
主电机:210kW、8级、380V
螺旋给料机:叶轮直径Φ400mm
排料方式:周边排料
5. 3.3润磨机配套机械
两条B=650mm,V=1.25m/s的胶带输送机,一条将从2#胶带机介出的料供给螺旋输送机。另一条接润磨机排出的料,送回2#胶带机直接送入造球室。
两台螺旋输送机供润式球磨机料,叶轮直径Φ400mm。
6 改造效果
6.1增加润磨机放宽了工艺对原料的要求
进厂原料范围可适当放宽,- 200目达到50%左右的原料即可进厂,有利于竖炉球团技术的发展和矿资源开发利用,经过润磨机磨,粒度- 200目可达到64. 5%。
6.2可降低膨润土消耗,提高球团矿品位
使用润磨机后,膨润土配比可降低至2.2%~3.0%,在原料不变的情况下,球团矿的品位可由原来的61%提高至62%—63. 5%。
6.3提高了生球产量和质量
原料经润磨机后直接用来造球,精矿粉的温度在造球前得到了提高,热焓量增加,有利于成球。另一方面,细磨物料颗粒变细,单位体积明显增加,表面活性增加,亲水性能增强,有利于物料成核、母球的长大,缩短成球时间,提高了产量和质量,使得造球机的利用系数提高。
6.4可适量配加入球团返矿或其他铁料
球团返矿添加后,可使球团矿还原膨胀率减小,控制异常膨胀,从而大大有利于高炉操作稳定顺行,但返矿添加必须经过细磨,否则0.2mm以上的返矿很难成球。
7 结论
通过对8m2竖炉球团原料润磨进行技术改造,增加润磨工艺后,经过设备改造、安装、调试,该系统已经于1999年3月热试车成功。根据设备的运行情况来看,对旧设备的改装及原料系统的技术改造是合理的、成功的,提高了产品质量,降低了成本。
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